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离子交换除盐水处理器的失效控制实例分析
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来源:公司官网 发布日期:2014-09-12 15:48:56 浏览次数:2294
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以成都生物制品研究所蛋白分离车间纯水站为例,该系统为母管制水处理系统,系统的结构为:砂滤—活性炭过滤—粗滤—阳床— 一阴—二阴—混床—精滤—纯水罐,系统产水能力为5 t/h,在系统的失效控制研究中,我们提出单元失效控制概念,也就是充分利用了母管制制水系统的优点对系统进行失效控制。
以下是该车间第一套水处理器的 一阴(即1.1阴) 在一个运行周期中的部分数据:
表1 一阴运行周期中的部分数据供水离子柱电导率(μS/cm)供水离子柱电导率(μS/cm)1.1阳-1.1阴4.991.1阳-1.1阴3.001.1阳-1.1阴4.471.1阳-1.1阴3.051.1阳-1.1阴3.591.1阳-1.1阴3.091.1阳-1.1阴3.301.1阳-1.1阴2.571.1阳-1.1阴3.271.1阳-1.1阴2.221.1阳-1.1阴3.261.1阳-1.1阴(2.1阳-1.1阴)4.93(4.05)1.1阳失效 ( 用2.1阳)1.1阳-1.1阴3.152.1阳-1.1阴3.521.1阳-1.1阴2.892.1阳-1.1阴3.441.1阳-1.1阴3.802.1阳-1.1阴2.281.1阳-1.1阴3.822.1阳-1.1阴2.161.1阳-1.1阴3.682.1阳-1.1阴2.031.1阳-1.1阴3.132.1阳-1.1阴5.121.1阴失效以上数据均为车间实际运行记录数据,1.1阴出水供给1.2阴后出水电导率保证在3μS/cm以下,结合末级混床,最终出水水质一直保持在0.1μS/cm - 0.5μS/cm。根据以上数据和该车间纯化水检测报告,我们进行标准化处理(25度,不间断运行)后,绘制了三种情况下的水质曲线图(分别如下):
图1 阳床出水水质 图2 阳床出水水质 图3:阳床先失效时阴床出水水质
从图2、图3可见:(1)RO对各有机溶质的去除率大于NF膜。(2)不同有机溶质的去除率不相同,有的甚至相差很大(例如,RO和NF膜对乙酸的吸光度去除率分别为95.34%、81.45%,而对苯胺的吸光度去除率则分别为61.50%、46.82%)。
3 出水水质
原水经一级复床除盐后,电导率(25℃)低于10μS/cm,水中硅含量低于100μg/L。
3.1 阳床出水水质
图1中b 点以前三条曲线都迅速下降,表明离子交换器中树脂再生后,正洗时出水中各种杂质的含量(酸度、钠离子浓度和硬度)都迅速下降,当出水水质达到一定的标准(如b点)时就可以投入运行。所以,在ba段运行期间,阳床出水呈酸性,而且基本呈缓慢变化趋势。运行至a点时,阳床开始有阳离子穿透,根据离子交换活性知道,最先泄漏出的是钠离子;在除盐系统中,为了除去水中H+ 以外的所有阳离子,强酸性离子交换器必须在有钠泄漏时停止运行(一般此时出水的酸度接近中性),并进行再生,如图1的a点位置,此点为钠离子穿透点。
3.2 阴床出水水质
由于离子交换除盐系统中阴床始终是阳床的后级,所以阴离子交换器的水质变化分两种情况:
① 阳床正常运行时,阴床先失效时的阴床出水水质
阴床出水水质见图2,b 点以前几条曲线迅速下降,表明再生后正洗时,水中杂质迅速下降直至达到运行的出水水质标准,ba区间为稳定交换运行期,出水水质的pH值为7-9,电导率<5μS/cm,含硅量(以SiO2 计)为20-50μg/L。运行至a点后,阴床开始失效,但阳床仍在正常运行。此时,阴床由于酸泄漏,故PH值下降;与此同时,阴床出水中的硅含量和电导率增加。
② 阳床先失效时, 阴床出水水质
如图3复床系统运行到a点,阳床开始失效,但阴床仍在正常运行。此时阳床漏出的Na+ 流经阴床,在阴床的出水中含有NaOH,使阴床出水PH值升高,并对强碱性阴树脂对HSiO3- 的吸附产生干扰作用,使出水的含硅量增加,其反应为:
RHSiO3+NaOH=ROH+NaHSiO3
4 结论和改进方法
(1)当阳床接近失效时,水中Na+的含量逐渐增加,从而影响阴离子交换器,在对纯化水水质要求不是很高时(如医药行业等),可以通过控制阳床出水的酸度(母管制)和阴床的出水电导率(一级复床)来控制阳床的失效。由于阳床产水中溶解有CO2 ,未经过排除进入阴床,在阴床中与OH-反应,影响阴床处理能力,因此,可以在阳床和阴床之间加装除碳器。
(2) 由于HCO3-一般在阳床中已经去除,加之电导率对OH-较敏感,因此在对于对将硅作为非检测项目的行业(如医药行业等),可以通过检测阴床的出水电导来控制阴床的失效。
(3) 离子交换的硅泄漏是世界性的难题,实践证明:采用 双阴床+混床 的离子交换系统对于控制硅泄漏十分有效。
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